永銀化纖:讓“老爺車”煥發(fā)第二春
近年來,江蘇永銀化纖有限公司投入大量資金,進(jìn)行設(shè)備改造,在降能耗、提產(chǎn)能方面成效明顯。 永銀化纖公司年產(chǎn)化纖產(chǎn)品2.5萬噸左右,每年僅生產(chǎn)用電就超過3600萬千瓦時。因此節(jié)能降耗、壓縮成本,成了企業(yè)必須面對的一個重大課題。早在2004年,永銀化纖就先后投入5000多萬元用于對高能耗設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,提高機(jī)組運行效率,讓車間“老爺車”煥發(fā)“第二春”。2011年下半年,永銀化纖再次投入5000萬元實施“差別化滌綸纖維生產(chǎn)節(jié)能改造項目”,逐步拆除12條老舊的紡絲生產(chǎn)線,引進(jìn)了71個紡位的全自動頭紡高速紡設(shè)備、滌綸變形絲高速加彈機(jī),同時對干燥、空調(diào)、空壓、冷凍等系統(tǒng)實施節(jié)能改造。2012年底,“差別化滌綸纖維生產(chǎn)節(jié)能改造項目”竣工投產(chǎn),改變了原來“大馬拉小車”的局面,機(jī)器設(shè)備能耗大幅下降。 目前,永銀化纖前紡設(shè)備的綜合能耗由原來的1427千瓦時/噸降至1049千瓦時/噸,后紡單絲生產(chǎn)設(shè)備的能耗則由原來的1666千瓦時/噸降至925千瓦時/噸。紡絲卷繞聯(lián)合機(jī)節(jié)電26.5%,年節(jié)電462萬千瓦時;切片干燥機(jī)節(jié)電18%,年節(jié)電87萬千瓦時;高速加彈機(jī)節(jié)電44.5%,年節(jié)電518萬千瓦時。每噸產(chǎn)品用電量下降25%,年節(jié)電1180萬千瓦時,企業(yè)年增加效益1500萬元。能耗一路下降的同時,企業(yè)產(chǎn)能卻直線上升,功能性纖維、差別化纖維的年產(chǎn)量由原來的1.8萬噸增加到2.5萬噸,增長了40%。新設(shè)備的投入,使得企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)也大幅提升,市場競爭力明顯增強(qiáng)。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" |