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精梳機的改造

        

  精梳機由喂給、分梳、拔取、輸出和圈條等部分組成,是紡紗機械中較為復(fù)雜的機器之一。隨著技術(shù)的不斷進步,精梳機也得到了快速發(fā)展。然而,紡織企業(yè)的優(yōu)化改進不容忽視。

  方法一

  圈條盤反裝

  解決條桶跑偏

  SFA252型精梳機系6根并合喂入形式的早期精梳機型之一,我廠目前仍有10臺該型號設(shè)備。我們在該機的生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn)更換棉條筒時,特別是滿筒下機后剛換上空筒時,經(jīng)常發(fā)生棉條筒跑偏直徑脫離圈條盤后傾倒,致使棉條不能正常輸送至棉條筒內(nèi),繼而造成棉條亂層,影響了棉條的條干均勻度,為此,我們進行了改造。

  通過觀察發(fā)現(xiàn),該機下圈條盤的表面為中凸邊凹形式,由于長期不間斷運轉(zhuǎn),換筒頻繁,磨損嚴重,使得凹凸界面的高度差異減小,有的甚至已近乎為平面。分析認為,正是由于下圈條盤形式的差異和凹凸界面高低差異的縮小,以及棉條筒在圈條盤邊緣無遮攔,導(dǎo)致了棉條筒旋轉(zhuǎn)時在離心力的作用下跑偏現(xiàn)象屢有發(fā)生。我們同時也發(fā)現(xiàn),該圈條盤反面結(jié)構(gòu)與正面結(jié)構(gòu)有所不同,且構(gòu)造形式正好相反,反面結(jié)構(gòu)形狀系中間為平面,周邊高為5毫米的立式邊緣,整體呈內(nèi)凹邊凸狀。對此,我們依據(jù)分析,嘗試將圈條盤反裝,即以背面作為正面進行安裝,使得棉條筒坐落在凹面以內(nèi),外緣5毫米高的邊緣正好起到擠撞作用阻止了棉條筒在旋轉(zhuǎn)過程中跑偏或脫離圈條盤。

  試驗表明,該改造方案不僅簡單、可行,易于操作,無需任何費用,而且效果比較明顯。解決了棉條筒在運轉(zhuǎn)過程中跑偏等問題,運行良好。

  (山東省東明縣棉紡織廠 周宏杰 姜斌 王冬林)

  方法二

  加裝加壓彈簧

  紗疵減少40%

  隨著人們對產(chǎn)品質(zhì)量要求的進一步提高,筆者發(fā)現(xiàn)在A201C型精梳機上存在著以下問題。精梳條過于松散,在貯存、運輸、后工序加工過程中容易引起條子發(fā)毛和產(chǎn)生意外牽伸,從而在后工序中造成紗疵和影響條干均勻度。

  將精梳條加壓方式由同直徑羅拉中部加壓改為不同直徑、頭部形成溝槽、精梳條由溝槽通過的加壓方式。改造時首先應(yīng)注意使溝槽位置與原走條位置相同(羅拉中部);其次不能改變原走條速度,這就要求溝槽處羅拉直徑應(yīng)與原羅拉直徑相同(554毫米)。此外,為保證加壓效果,要在原下部彈簧加壓的基礎(chǔ)上,再在羅拉上部增加一個10千克左右的加壓彈簧。

  經(jīng)改造后精梳條受壓增大,且四周受力,出條圓整、緊密,從而減少了條子之間纖維的粘連。貯存、運輸過程中條子被碰發(fā)毛現(xiàn)象也相應(yīng)減少,從而減少了成紗紗疵。同時,由于條子圓整后纖維間磨擦力增大,后工序加工過程中精梳條的意外牽伸也相應(yīng)減少,從而減小了成紗條干不勻。

  加壓方式改造后,對精梳條干影響不大,但成紗紗疵比原來減少40%左右,成紗條干也有所改善。

  (鄭州一棉有限責任公司 申潤才)

  方法三

  加固錐形齒輪

  不勻率下降6%

  我廠使用的SFA252型精梳機在近期的生產(chǎn)過程中出現(xiàn)條干突發(fā)性增大現(xiàn)象,而且各機臺發(fā)生的周期長短不一、棉條質(zhì)量極不穩(wěn)定,嚴重影響了半成品的質(zhì)量。

  我們通過排查分析認為,故障可能發(fā)生在牽伸部位。該機牽伸部位的傳動由錫林軸通過一對錐形齒輪來完成。由于設(shè)備使用年限過長,銷子折斷造成擋圈與錐形齒輪不能一起轉(zhuǎn)動,致使該錐形齒輪在橫軸上來回游動,造成傳動不穩(wěn)定。

  基于以上原因,我們對通往牽伸系統(tǒng)的橫軸上的傘形齒輪進行了以下改造:第一,在該錐形齒輪上鉆2個螺孔,然后在橫軸相應(yīng)位置銑一平面,保證穿過2個螺孔的螺釘有1個壓在該平面上。第二,安裝調(diào)整橫軸上的錐形齒輪時,首先調(diào)整2個齒輪的間隙保持正常嚙合,然后在該齒輪上2個螺孔處安裝螺釘并緊固,再用銅銷子連接擋圈,最后固定擋圈。

  由于保證了錐形齒輪的牢固,從而也保證了該對齒輪的正常嚙合,不會因滑脫產(chǎn)生位移,使動力得到了穩(wěn)定的傳遞,進而使得牽伸系統(tǒng)各齒輪運行平穩(wěn),改善了由此而引發(fā)的精梳條干惡化問題。試驗表明,改造后,精梳條干(薩氏)不勻率下降6個百分點,達到了預(yù)期效果。

  (山東省東明縣明勝紡織有限公司 周宏杰)


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