漿紗機的改造
漿紗機給紗線上漿,對增強纖維強度、減少毛羽、降低紗線表面摩擦力起到了重要作用。紡織高校的研究人員與企業(yè)的合作中發(fā)現(xiàn)了一些問題,并積極尋求了相應(yīng)的解決方法,希望這些經(jīng)驗?zāi)軐ψx者有所啟發(fā)。 方法一 加大噴漿管口直徑 減小輸漿壓力 S632型七單元雙漿槽漿紗機在預(yù)壓漿輥和上漿輥之間設(shè)置噴淋管是其獨特設(shè)計,每個漿槽的噴淋管上均勻分布13個噴淋頭,用于噴出漿液形成浸漿區(qū),實現(xiàn)一次浸壓。 通過一個階段的使用、觀察,我們發(fā)現(xiàn)由于其設(shè)計的噴淋頭內(nèi)徑僅6.5毫米,S632型漿紗機存在嚴(yán)重缺陷。一是噴口小,噴漿量不足,在生產(chǎn)粗號、高密織物時極易形成輕漿起毛現(xiàn)象;二是由于環(huán)境和漿液存在溫差,使得噴淋頭上經(jīng)常產(chǎn)生漿皮吊掛,造成噴淋頭堵塞,甚至噴淋頭上的漿皮掉下,導(dǎo)致漿紗生產(chǎn)中途停止;三是漿液循環(huán)管路的壓力大小對漿斑的形成有影響。預(yù)熱漿槽的漿液經(jīng)輸漿泵后,分流成兩路,一路直接到主漿槽,一路通過噴淋管到噴淋浸漿區(qū)。生產(chǎn)中為了保證噴淋浸漿區(qū)液面高度,常將該路壓力設(shè)置較大,但由于噴淋頭噴漿不暢,從而增大了循環(huán)漿泵的動力負(fù)荷,使得漿泵漏漿。 通過分析我們認(rèn)為,噴淋頭處形成漿皮與環(huán)境溫度較低和噴淋頭距漿液面高度偏遠(yuǎn)有關(guān),通過多次試驗,我們選用了不銹鋼管(直徑為42毫米)等距離加工出9個U形長孔(8毫米×14毫米),用于替代原機配置的噴淋管。制作的噴漿管噴口較大,降低了噴淋浸漿區(qū)管路的輸漿壓力,完全可以滿足所需漿液量。(西安工程大學(xué)李景輝) 方法二 改進(jìn)張力裝置 解決退繞張力不勻 在實踐中發(fā)現(xiàn),通過對經(jīng)軸退繞部分做適當(dāng)改造,增加張力感應(yīng)裝置,可以解決漿紗機的退繞張力不勻問題。在漿紗機兩側(cè)的經(jīng)軸架上分別安裝固定短軸,擺架能繞著短軸擺動,擺架上設(shè)置一個指針,張力輥安裝在擺架上,可以隨著擺架擺動。擺架是雙臂結(jié)構(gòu),在一側(cè)臂上安裝張力輥,另一側(cè)臂上安裝配重,防止導(dǎo)輥對經(jīng)紗產(chǎn)生較大的附加張力。退繞時,張力輥在經(jīng)紗層上感知紗線張力,只要保證各軸指針顯示的結(jié)果一致,就可以保證軸間張力一致,張力的大小可以通過調(diào)整經(jīng)軸上的夾子來實現(xiàn)。 在制作該張力感應(yīng)裝置時,需要注意短軸不宜做成通軸,長度以不進(jìn)入經(jīng)紗工作幅寬以內(nèi)為宜;張力輥可采用直徑為50毫米的無縫鋼管,在兩端焊接小軸,表面進(jìn)行防銹處理;擺架上的配重要與導(dǎo)輥質(zhì)量以及必要的張力相適應(yīng),防止紗線受到過度拉伸。 經(jīng)72.9tex亞麻粘膠混紡紗漿紗實踐,使用8個經(jīng)軸,每個軸上有496根經(jīng)紗,整經(jīng)長度14000米。各軸尾紗長度均小于30米,收到了預(yù)期效果。該裝置結(jié)構(gòu)簡單,投入較少,能達(dá)到均勻退繞張力、降低經(jīng)紗消耗、提高布面質(zhì)量的目的。(齊齊哈爾大學(xué)劉鐵山) 方法三 制作漿槽保溫簾 杜絕漿液起毛 S632型七單元雙漿槽漿紗機采用PC主電腦控制,自動化程度高,加工精度高。該機漿槽結(jié)構(gòu)與祖克公司以前生產(chǎn)的機型相比變化較大,存在部分設(shè)計不盡合理的問題,生產(chǎn)過程中易出現(xiàn)帶漿皮、織軸兩邊起毛等現(xiàn)象,影響設(shè)備性能的發(fā)揮。 S632型漿紗機紗片出漿槽后垂直進(jìn)烘房,烘筒平行高架式排列。其最大的優(yōu)點是視線寬敞,但同時也使得漿槽部分充分暴露,容易受環(huán)境溫度的影響,導(dǎo)致漿液黏度不穩(wěn)定。為此我們制作了保溫塑料簾,解決了漿槽保溫問題。通過使用、改進(jìn)和不斷的完善,基本上杜絕了帶漿皮和輕漿起毛現(xiàn)象,生產(chǎn)的織軸質(zhì)量大大提高。平均織機效率較改造前提高了4.5個百分點以上,疵布率降低3個百分點以上,為提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少浪費發(fā)揮了重要的作用。將某一貢緞在S632型漿紗機機構(gòu)改進(jìn)前后的生產(chǎn)效果對比如下: 經(jīng)紗10萬緯斷頭數(shù),改進(jìn)前7.8,改進(jìn)后4.5;好軸率改進(jìn)前50.2,改進(jìn)后74.6;織機效率改進(jìn)前80.2,改進(jìn)后91.3;疵布率改進(jìn)前25.4,改進(jìn)后13.2;出口合格率改進(jìn)前93.1,改進(jìn)后98.4;聯(lián)匹合格率改進(jìn)前82.0,改進(jìn)后90.2。(西安工程大學(xué)李景輝) 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。 更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng) ![]() |