【印染工藝】活性印染逐格逆流全沸洗工藝
完成單位:浙江省湖州三友印染有限公司 活性染料的水洗主要可分為二個階段。第一是去除纖維表面浮色、鹽和堿、糊料的臟洗階段;第二是去除纖維內(nèi)部浮色,以提供較好的色牢度。分析了影響水洗效果的主要因素:包括染料的性質(zhì)、電解質(zhì)濃度、水洗溫度、洗液pH值、織物帶液率、水質(zhì)和皂洗劑等。在傳統(tǒng)水洗基礎(chǔ)上提出了全新的全沸洗工藝,比較了傳統(tǒng)水洗工藝和全沸洗工藝的特點。經(jīng)過實踐證明,活性染料平幅全沸逐格溢流洗工藝比傳統(tǒng)水洗工藝產(chǎn)品,水洗牢度提高0.5~1級,節(jié)水30%~40%,節(jié)約蒸汽15%~20%,水洗效率提高20%以上。 基本原理 水洗溫度高,纖維溶脹充分,染料的分子運(yùn)動加劇而更易擴(kuò)散,染料對纖維的親和力降低,染料溶解度增加。對于印花織物,可使糊料更好地膨脹,從而較快地去除糊料,連續(xù)高溫水洗時,浮色染料很容易從纖維內(nèi)部擴(kuò)散出來并解析擴(kuò)散至水洗液中,即使在大量電解質(zhì)條件下,浮色染料也不會聚集,返沾白底,浮色去除干凈,色牢度提高。 逐格溢流,流動熱水,臟水形成濃度梯度差,前臟后清,織物一直處在由濃到淡的熱水槽中,色牢度提高,印花白底不易沾污。 技術(shù)創(chuàng)新點 浮色染料去除干凈,色牢度好,印花白底沾污小,各項濕牢度提高,0.5級以上。 消耗水量少,蒸汽也相應(yīng)減少,節(jié)能減排效果顯著。 提高水洗機(jī)生產(chǎn)效率,尤其是深色印花布上這個新工藝優(yōu)勢更明顯,深色白底上比傳統(tǒng)水洗工藝減少一次水洗。 適用范圍 活性染料的連續(xù)軋染,長車連續(xù)水洗。 活性印花平幅連續(xù)水洗,尤其是深色白底花布上有優(yōu)勢。 節(jié)能減排效果 經(jīng)過近1年時間的不斷實踐,活性染料全沸洗工藝,有如下效果: 提高印花水洗機(jī)生產(chǎn)效率20%以上。 在軋烘軋蒸染色工序中節(jié)水30%,節(jié)約蒸汽15%以上。在印花工序中節(jié)水30%~40%,節(jié)約蒸汽20%以上。由于全沸洗逐格溢洗工藝效果顯著,企業(yè)運(yùn)用此原理,改造一臺印花水洗機(jī),購買一臺新型染色水洗機(jī),并獲得顯著經(jīng)濟(jì)效益。 改造老式水洗機(jī),將冷水噴淋→溫水法→熱水洗→熱皂洗的老式水洗機(jī),改為全沸水逐格溢流式水洗機(jī),改造相關(guān)費(fèi)用近20萬元。 按這個技術(shù)原理設(shè)計并購買一臺新型全沸水逐格溢流水洗機(jī),于2011年5月安裝生產(chǎn),投資近220萬元。 節(jié)約成本:原老式染色水洗機(jī)耗水220T/天;原老式染色水洗機(jī)耗汽45T/天;原老式印花水洗機(jī)耗水300T/天;原老式印花水洗機(jī)耗汽70T/天。 現(xiàn)新型染色水洗機(jī)節(jié)水30%;新型染色水洗機(jī)節(jié)汽15%;改造后印花機(jī)節(jié)水30%~40%;改造后印花機(jī)節(jié)汽20%以上。 現(xiàn)二臺水洗機(jī)節(jié)水、節(jié)汽折合人民幣近15萬元/月,節(jié)能效果顯著。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" |