采用PLC控制降低勞動強(qiáng)度
國內(nèi)外傳統(tǒng)捻線機(jī)大多采用單電動機(jī)傳動系統(tǒng),傳動路線長、結(jié)構(gòu)復(fù)雜。其捻度由更換捻度齒輪改變傳動比得到,捻向通過改變電動機(jī)轉(zhuǎn)向得到S捻和Z捻,卷取運(yùn)動和往復(fù)導(dǎo)紗運(yùn)動是通過齒輪、凸輪分級傳動實現(xiàn)。這樣,捻線機(jī)實現(xiàn)了錠子加捻運(yùn)動、卷取羅拉的卷取運(yùn)動和導(dǎo)紗嘴往復(fù)導(dǎo)紗運(yùn)動。 當(dāng)前,隨著機(jī)電一體化技術(shù)的發(fā)展和勞動力成本的提高,多電動機(jī)傳動已成為捻線機(jī)的發(fā)展趨勢。我們根據(jù)捻線機(jī)傳動系統(tǒng)特點,提出一種基于PLC的捻線機(jī)的多參數(shù)控制系統(tǒng),能滿足捻線機(jī)正常的工藝要求。 捻線機(jī)的加捻運(yùn)動、卷取運(yùn)動和導(dǎo)紗運(yùn)動分別采用異步電動機(jī)和伺服電動機(jī)傳動。在控制系統(tǒng)主要采用PLC、觸摸屏等組成。錠子的加捻運(yùn)動由主電動機(jī)通過龍帶切向傳動,該電機(jī)為交流異步電動機(jī),即主電動機(jī);卷取運(yùn)動由卷取電動機(jī)驅(qū)動卷取羅拉實現(xiàn),該電動機(jī)同樣采用交流異步電動機(jī),往復(fù)導(dǎo)紗運(yùn)動分別由兩個伺服電動機(jī)驅(qū)動滾珠絲杠、左右導(dǎo)紗嘴實現(xiàn)。四個電動機(jī)的運(yùn)動由PLC協(xié)調(diào)控制,捻線機(jī)的主要參數(shù)如錠速、捻度、捻向、卷取角等參數(shù)通過觸摸屏實時顯示和監(jiān)測,紗線的加捻、卷取和導(dǎo)紗等關(guān)鍵運(yùn)動得以實現(xiàn)。與傳統(tǒng)捻線機(jī)相比,這種新型捻線機(jī)摒棄傳統(tǒng)凸輪導(dǎo)紗機(jī)構(gòu)、捻度變換機(jī)構(gòu)、機(jī)械式防疊和防凸邊、硬邊機(jī)構(gòu),傳動路線縮短,機(jī)構(gòu)設(shè)計簡單、合理。 目前,基于多參數(shù)控制系統(tǒng)的新型捻線機(jī)已試制樣機(jī),其主要技術(shù)參數(shù)如下:主電動機(jī)功率為7.5千瓦;卷取電動機(jī)功率為2.2千瓦;伺服電動機(jī)功率為750瓦;錠速范圍為5000轉(zhuǎn)/分鐘~13500轉(zhuǎn)/分鐘,通過主電動機(jī)無級調(diào)速來實現(xiàn);捻度范圍為80捻/米~2000捻/米,可以通過修改上位機(jī)參數(shù)即改變卷取電機(jī)轉(zhuǎn)速來改變捻度;捻向Z或S向,通過修改上位機(jī)參數(shù)改變主電機(jī)轉(zhuǎn)向來改變捻向。 通過實驗,我們發(fā)現(xiàn)基于多參數(shù)的新型捻線機(jī)在采用PLC控制后,其機(jī)械性能得到改善,控制更方便。改進(jìn)后,設(shè)備適用于多品種、小批量生產(chǎn),能夠提高紗線質(zhì)量和生產(chǎn)效率,簡化了機(jī)器結(jié)構(gòu),減輕了工人的勞動強(qiáng)度。 □武漢紡織大學(xué) 張智明 徐巧梅 順齊
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