小改革提高加彈產(chǎn)品質(zhì)量
目前,加彈產(chǎn)品逐漸被人們接受并廣泛應(yīng)用于家紡、服裝等領(lǐng)域。同時,下游客戶對加彈產(chǎn)品的差異化要求也不斷增加。 針對原有設(shè)備、工藝不能滿足實際生產(chǎn)的需要,許多生產(chǎn)企業(yè)紛紛就原有舊加彈設(shè)備進行了改進。本期“一線交流”欄目中,我們從加裝定長裝置、改進卷繞處理器、利用加彈機直接染DTY等方面對一線企業(yè)的有關(guān)經(jīng)驗進行了總結(jié),希望能給面臨同樣問題的企業(yè)以啟發(fā)。 方法一:加裝定長裝置 節(jié)約成本,大幅提高產(chǎn)品優(yōu)等率 □世林(漯河)冶金設(shè)備有限公司宋君廣賈曉濤 漯河市銀海化纖后紡車間有4臺加彈機,其中2臺分別為山西經(jīng)緯公司生產(chǎn)及無錫宏源公司生產(chǎn)的FK6-900型,2臺為日本石川公司生產(chǎn)的IVF-701型。FK6-900型帶有定長裝置,而2臺IVF-701機型較老,沒有定長裝置。2002年以來,市場定長DTY絲需求大幅度增加,公司原有的設(shè)備已不能滿足市場需求,所以必須在這2臺加彈機上加裝定長裝置。 經(jīng)咨詢發(fā)現(xiàn),市場現(xiàn)有的定長裝置均為FK6-900型或更高的機型配備,屬電腦監(jiān)控型,價格高且無法直接在IVF-701型上使用,要想改造后使用,除要克服軟件編程問題外,還要重新修改相關(guān)的電氣參數(shù)。上述問題對我廠的技術(shù)人員來講,在短時間內(nèi)完成幾乎是不可能的,即便有可能完成,也會產(chǎn)生高于市場價很多的費用。經(jīng)研究后決定,我們根據(jù)設(shè)備的實際情況,不采用市場上的產(chǎn)品進行改造,節(jié)省了成本,贏得了時間。 經(jīng)反復(fù)研究后我們設(shè)計了全自動單錠位控制系統(tǒng)方案,它具有以下幾個特點:與生頭同步取探絲器信號,準(zhǔn)確且無需操作;定長到時自動閃爍報警,一區(qū)有多個定長同時到時可閃爍巡回報警;預(yù)留可調(diào)的落筒時間,可避免多區(qū)同時有多個定長需要落筒時操作工慌亂;超過設(shè)定時間可自動切絲,從源頭上避免了由于人為因素造成的定長誤差,技術(shù)含量高且制作費用低,投入使用后大幅度提高了DTY產(chǎn)品的優(yōu)等品率,同時為公司節(jié)約了生產(chǎn)成本,并創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。 方法二:改進卷繞處理器 優(yōu)化卷繞成形 □江蘇宏源紡機股份有限公司張始榮何小明 在高速彈力絲機化纖絲的生產(chǎn)過程中,卷繞系統(tǒng)的好壞直接關(guān)系到下道退繞的質(zhì)量。宏源公司的新卷繞系統(tǒng)是在原來卷繞處理器的基礎(chǔ)上進一步優(yōu)化改進的產(chǎn)品,適紡絲的品種更廣,特別適合于紡細絲,已經(jīng)成功的推向市場。新卷繞處理系統(tǒng)主要由傳統(tǒng)的機械卷繞結(jié)構(gòu)和單獨的卷繞處理器組成。為了進一步提高新卷繞處理器的卷繞性能。近期我們對新卷繞處理器控制算法提出了一些新的改進方案。 新卷繞處理器專門負責(zé)控制動程電機和橫動電機運動特性,使干擾幅度與動程修正距離能夠合理匹配,既能有防疊效果,又使卷繞張力波動最小。跟老的卷繞處理相比,控制程序選擇更加多樣,適紡品種更加廣泛,特別是在紡細絲方面優(yōu)勢相當(dāng)明顯,在優(yōu)化卷裝外觀成形和卷裝退繞方面效果明顯。 改進后卷繞處理器程序每步動程修正距離S都對應(yīng)一步橫動干擾幅度b。大動程對應(yīng)大干擾幅度,小動程對應(yīng)小干擾幅度,而且動程修正與三角波頂點要對齊,這使得卷裝交叉角變化較小,卷繞張力也波動較小,動程修正停止期間,橫動次數(shù)較低,減小小滑梭回轉(zhuǎn)沖擊,防止拌絲。每個卷繞處理程序長動程運行時間t2取決于第一步動程修正距離S和動程修正電機最大頻率。 一般情況下,在選擇一個合適的動程電機最大頻率后,長動程運行時間就確定了,且各長動程運行時間相等,長動程修正距離S逐步減小,這樣可以實現(xiàn)各長動程頻率逐步減小。生產(chǎn)實踐表明,選擇適當(dāng)?shù)拈L動程頻率,減小各長動程頻率之間差異,可提高零位精度,改善筒子端面質(zhì)量。卷繞處理器程序理論沒有一套完整的體系,諸如國外公司,也只有通過紡絲經(jīng)驗得出的一些數(shù)據(jù),所以要紡出張力波動小、成型美觀的滌綸PTY,除了借鑒他人的經(jīng)驗之外,實驗也相當(dāng)重要,通過不斷的實驗,不斷改進,我們將進一步優(yōu)化宏源的卷繞處理器,提高市場競爭力。 方法三:用加彈機生產(chǎn)筒子直接染DTY 節(jié)約時間和能耗物耗 □廣東開平春暉股份有限公司吳劍虹 與傳統(tǒng)的工藝流程相比,利用加彈機直接加工生產(chǎn)滌綸直接染色筒管DTY(我們簡稱“筒染絲”)減少了松式絡(luò)筒、倒紗兩道工序,縮短了下游筒子絲染色廠的生產(chǎn)流程,提高了筒子染色的生產(chǎn)效率、節(jié)省時間和能耗、物耗,從而提高了用戶經(jīng)濟效益,也增加了滌綸DTY產(chǎn)品的附加值。我們公司運用DRAWSET1000加彈機進行試驗,通過優(yōu)化工藝控制,并注意解決一些典型問題,加工出符合質(zhì)量要求的滌綸筒子直接染DTY。 筒染絲是一種采用染液滲透卷裝染色方式的產(chǎn)品,要求卷裝密度合適、均勻。因為卷裝密度不均勻也會造成染色色差。張力過大,雖然卷裝穩(wěn)定、卷繞過程比較容易控制,但卻使卷裝硬度高不利于染液滲透。張力過小,卷裝尺寸偏大影響卷裝容量,浪費存儲空間,存在卷裝松軟、卷裝不穩(wěn)定,卷繞過程絲條集束不良、易蓬松,容易產(chǎn)生松圈毛絲,加大卷繞成形控制難度等問題,還會導(dǎo)致染色后筒子脫圈崩跨,影響筒子染色后的褪繞性能,斷頭增加。卷繞張力太小還會造成在第三羅拉和光輥之間“飄絲”,引起油污絲、纏絲、松圈毛絲或斷頭,所以要使設(shè)定張力既能得到合適的卷裝尺寸、硬度,又能讓卷繞穩(wěn)定進行,方便成品絲的退繞。經(jīng)過試驗,我們認為最合適的卷繞張力在1.96cN~6.86cN范圍內(nèi),根據(jù)品種不同和實際情況作微調(diào),可以得到0.33克/立方厘米~0.42克/立方厘米的卷裝密度?!?/p> |